在生產系統(tǒng)智能改造前,水膠車間生產線用工110人左右,改造后,只需要40多人即可完成生產任務。隨著水膠市場原材料成本逐漸提高,產品價格也水漲船高,造成需求量下降,水膠車間依靠先進的智能生產系統(tǒng),在滿足市場供求的情況下,優(yōu)化了生產組織,由雙班制改為單班制,用工人數再次下降,僅需30人,極大提高了工效,減少了人工成本。
乳化車間在生產系統(tǒng)智能改造中,實現(xiàn)了生產工藝連續(xù)化、生產裝備智能化,采用的機械手配合圖像識別技術,做到了藥卷自動抓取、裝箱。同時,再通過機器人,把裝箱的產品自動裝車,改變了過去人工裝車、搬運的傳統(tǒng)模式,不僅降低了職工勞動強度,人員也由過去的70余人減少到如今40余人。
生產系統(tǒng)智能改造不僅能夠減員提效,更為關鍵的是降低了安全風險。在民爆產品生產中,水膠中和工序是安全管理的重點、難點,雷鳴科化公司技術人員從長期的實踐中,提出一套無人化生產技術方案,與科研機構合作,把夢想變成現(xiàn)實,最終無人化生產技術在生產中得到推廣用,填補了行業(yè)空白,獲得工信部評定的行業(yè)內科學技術進步一等獎。在乳化生產系統(tǒng)中,該公司也積極探索新技術,尤其是采用的靜態(tài)敏化技術,可有效避免撞擊摩擦產生能量釋放引起爆炸的風險,這一技術處于行業(yè)領先地位。
雷鳴科化公司在民爆生產的基礎上,延伸爆破服務,拓展礦山開采,打造綠色建材,在積極轉型發(fā)展的過程中,盤活了人力資源,解決了人員分流安置難題,智能化升級改造為企業(yè)發(fā)展注入了生機和活力。
來源:3月18日《淮北礦工報》一版
(記者 王軍 審核:張振國 責編:梁尚文)